郑州山川重工有限公司

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选矿设备改造实践

时间:2017-03-09 19:22:46 来源:郑州山川重工有限公司

这里介绍一下某选矿厂对设备的改造,希望对大家有帮助。

一、对设备进行技术改造

1、球磨机勺头改造

联合给料器筒体由普通钢板制作,易磨漏,一般使用十天就得更换,否则,矿石漏到底槽,造成勺头顶不住或卡住,了轴瓦的使用寿命。经分析后决定去掉勺头,皮带和分级机返砂同时进入联合给料器筒体,这样,不仅避免了勺头顶住或卡住的现象,而且还提高了生产率,减少停机时间。

2、衬板螺栓密封结构改进

原球磨机衬板螺栓密封结构采用麻圈或胶圈加平垫,用螺母紧固。由于我厂所用的球磨机是旧设备,螺栓孔已变形,使新装的螺栓用不了几个班就开始漏浆,被迫停车,重新进行坚固。经试验,在麻圈外加一层胶圈,用自制的凹型垫圈代替平垫,这样就从根本上解决螺栓孔漏浆的问题。

3、分级机的改进

由于厂里的螺旋分级机处理量小于球磨机的处理量,所以经常发生压矿现象。为解决这一问题,经研究分析,发现该矿石结晶粒度粗,属于易磨易选矿,提高分级机转速后,对精矿品位影响不大,于是,我们将分级机转速由原来的7r/min提高到11r/min。

此外,当球磨机去掉勺头后,分级机提升的矿浆直接流进给料器,因溜槽角度小,用压力水管冲也经常出现堵矿,经分析后决定给分级机后端加水车状提升器,将分级机出料口由原底端改至侧端,提高了矿浆高度,增大了溜槽角度,解决了给料槽堵矿的问题。这样,我们彻底解决了分级机压矿、堵矿的现象。

4、球磨机格子板的改进

φ1500×3000湿式格子型球磨机所用的格子板由12块组成,这种格子板使用1~2月,各板之间的缝隙开始加大并往外吐钢球。为此,我们设计了一种新型格子板,从根本上解决了吐球问题。新格子板安装后,每年可减少钢球损失6.5t。

5、矿石预选的应用

由于该矿属鸡窝矿,原矿中含有许多废石。为了降低消耗,我们在细碎前增加了干式预选装置,即把胶带输送机的传动滚筒改为磁滑轮传动,并制作抛尾装置,摔尾率达10%,这样使入磨原矿品位提高了1.8%,全年减少了0.5万t入磨废石量,年创效益约26万元。

6、供水系统的改进

原设计供水系统为两台3BA-6型离心式清水泵,在蓄水池中抽水供生产用。由于该厂生产用水为精矿水和尾矿水的循环水,难免有杂质带入池中,导致水泵经常不上水,底阀不存水,冬季冻管的现象经常发生。为此,我们采用小型潜水泵代替底阀,启动时,先开潜水泵,等清水泵空气排完后,再启动清水泵,上水正常后,再停潜水泵,改进后,再没有因水泵不上水而影响生产。停产时,水可自动流回池中,管子中不存水,解决了生产用水问题。

二、制定设备管理制度

1、定专人对球磨机、分级机、磁选机进行维护、保养和定期检查。

2、制定了各岗位安全操作堆积和设备维护堆积。

3、在每次设备检修时,对球磨机钨金瓦,都安排一次检查,并详细作好记录。

4、除加强人员巡视外,还增加球磨机超负荷、分级机压矿的自动报警装置。

由于以上措施和制度执行得力,从投产到现在从未发生过烧瓦事故。

三、制定了设备维修制度

1、实行套件预修制度

对重点设备的关键零部件,实行预修制度。所以球磨机备用了一套传动轴和一台减速机;磁选机备用一套滚筒。每当这些部件出现异常现象时,都能及时整套更换,这样就大大缩短了设备停机时间。

2、月末检修执行同步维修制度

每月都要安排一到两天的检修时间,在检修工艺和互连接较密切的数台设备时,要安排在同一时间进行,以实现修理同步化,减少分散修理的停机时间。

四、结束语

通过以上措施实施,该选矿厂年处理量由2.5万t提高到5万t;球磨机作业率由50.84%提高到86.1%;年产铁精粉由1.25万t提高到2.5万t;累计产精矿粉11.5万,创产值4146万元。

由以上数据不难看出,只要加强设备技术改造,严抓细管,措施得力,小型选矿厂利用旧设备也能创造出效益。

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