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贫赤铁矿选矿工艺的进展情况

时间:2017-03-09 19:20:31 来源:郑州山川重工有限公司

近年来,由于钢铁产品需求量激增,铁矿资源变得尤为重要,我国铁矿资源十分丰富,但是难选的贫赤铁矿所占比重很大。鞍钢是我国重要的钢铁工业基地,随着大规格工业开采的不断进行,贫赤铁矿的产量将占矿石总产量的50%以上。鞍山矿业公司是目前鞍钢主要的铁矿供应基地,生产的铁矿石主要是细粒嵌布贫赤铁矿。

近几年针对鞍山地区三大贫赤铁矿选矿厂,即齐大山选矿厂,调军台选矿厂,东鞍山烧结厂进行了选矿试验研究,其中对齐大山选矿厂和东鞍山烧结厂进行了大规模的技术改造,使新的贫赤铁矿工艺流程得以实施。齐大山选矿厂采用阶段磨选,重选-磁选-反浮选流程,调军台选矿厂采用连续磨矿,弱磁-强磁-反浮选流程,东鞍山烧结厂采用连续磨矿,中矿再磨,重选-磁选-反浮选流程。生产实践表明,这3个选矿厂的工艺流程,取得了良好的技术经济效果。

1、矿石特征

鞍山地区贫赤铁矿以赤铁矿和假象赤铁矿为主。均系前震旦沉积变质磁铁矿石英岩或赤铁矿-磁铁矿石英岩,矿体厚大,储量丰富,地表氧化程度较深,且深部逐渐过渡到磁铁矿。矿石的化学组成十分简单,主要元素为铁和硅,其它有害杂质甚少,矿石品位一般在25%~30%之间变化,属于高硅低硫磷贫赤铁磁铁矿石英岩。矿石主要金属矿物为赤铁矿,假象贫赤铁矿,镜欣矿以及少量的菱铁矿;脉石矿物主要为石英,另有少量的角闪石、透闪石,绿泥石等硅酸盐矿物。少量矿石结晶粒度较细,呈细粒不均匀嵌布。铁矿物*大为1.0mm,*小为0.005mm,一般分布在0.3~0.04mm之间。

2、工艺流程及选别指标

(1)齐大山选矿厂工艺流程及主要工艺指标。

原矿经一段磨矿分级后,一次溢流经水力旋流器粗细分级,粗粒产品由螺旋溜槽处理,细粒经弱磁、强磁选别,混磁精反浮选。粗,细粒二者均产出*终精矿。重选精螺尾与扫螺精经扫中磁后的扫中磁精再磨返回水力旋流器。扫中磁尾矿、强磁尾和反浮选尾矿合并为综合尾矿。综合选别指标为铁精矿品位67.50%,金属回收率75.00%。工艺流程见图1。

齐大山选矿厂红铁矿选矿工艺流程

(2)调军台选矿厂工艺流程及主要工艺指标。原矿经两段连续磨矿,二次溢流经弱磁选和强磁选后,二者组成混磁精,混磁精反浮选得*精矿;弱磁尾矿浓缩后,经强磁机抛尾,强磁磁选机尾矿和反浮选尾矿组成综合尾矿。综合选别指标为铁精矿品位67.50%,金属回收率75.00%。工艺流程见图2。

调军台选矿厂红铁矿选矿工艺流程

(3)东鞍山烧结厂工艺流程及主要工艺指标。原矿经两段连续磨矿,二次溢流经水力旋流器辅助分级后,粗粒产品由螺旋溜槽选别,细粒经弱磁、强磁选别,混磁精反浮选。粗,细粒二者均产出*终精矿。重选精螺尾与扫中磁精再磨返回水力旋流器。扫中磁尾矿,强磁尾和反浮选尾矿合并为综合尾矿。综合选别指标为精矿品位64.50%,金属回收率65.00%。工艺流程见图3。

东鞍山烧结厂红铁矿选矿工艺流程

3、工艺特点及分析

鞍山地区三大贫赤铁矿选矿厂的选别流程之所以能够获得良好的技术指标,主要是有效地利用了矿物的磁性,密度,粒度等特征的差异,充分发挥各选别设备的特有作用,选用了性能良好的反浮选药剂,实行多工艺联合作业的结果。

(1)强磁磁选机和扫中磁选机的引入,稳定了工艺流程,提高了分选效率。齐大山选矿厂和东鞍山选矿厂工艺改造后,流程中都采用了强磁机抛弃磁选尾矿,扫中磁选机抛弃重选尾矿。实践证明立环强磁机和扫中磁机具有工作稳定,分选效率高,适应性强,不易堵塞等特点。其中立环强磁磁机不易堵塞的特点是平环强磁机无法比拟的。它能有效地抛弃大量合格尾矿,为下一段选别作业创造良好的条件,是一种高效率的粗选设备。

(2)粗粒重选有利于铁矿物的充分回收。重选具有不用药剂,避免污染,结构简单,工作可靠,选别效率高等优点。但它的*大缺点是回收细粒级矿物效率低,所以长期以来对细粒嵌布的矿石难以得到广泛应用。由于鞍山地区贫赤铁矿嵌布的不均匀性,根据螺旋溜槽的技术特性,在齐大山选矿厂和东鞍山烧结厂都采用了螺旋溜槽回收粗粒矿物,重选作业精矿品位达到65%,产率15%。可见重选作业在两个选矿厂的工艺流程中发挥了重要作用。

(3)阴离子反浮选工艺的特点。在鞍山地区3个贫赤铁矿选矿厂的工艺流程中,都采用了反浮选工艺。反浮选工艺条件为浮选温度30℃,浮选浓度33%,矿浆pH=11.5;浮选药剂:PH调整剂为NaOH,抑制剂为淀粉,活化剂为CaO,捕收剂为RA715(调军台选矿厂)。反浮选工艺都采用一次粗选,一次精选,三次扫选工艺。反浮选工艺条件比较适应鞍山地区贫赤铁诚征的细粒嵌布及脉石矿物组成单一的特点,该工艺确保了精矿品位的合格。

(4)齐大山选矿厂阶段磨选和调军台选矿厂连续磨矿的流程对比。调军台选矿厂的弱磁-强磁-反浮选工艺,虽然充分利用了矿物的磁性,但它要求一段磨矿将矿石磨至-200目占85%左右,这样不仅增加了磨矿费用,而且造成了矿石的过粉碎,降低了金属的回收率。磨矿产品-0.010mm级别的产率高达30%,而在尾矿中-0.010mm级别的流失占尾矿金属的50%,即有一半的金属损失于-0.010mm的细级加盟中。可见要进一步提高金属回收率,采取措施降低磨矿产品中-0.010mm级别的含量,是十分重要的。根据齐大山铁矿粒度嵌布的特点,当磨矿粒度为-200目占55%~60%时,铁矿物的单体解离度达到65%~70%,因此,矿石在粗磨的状态下,即可回收相当数量的铁精矿,从而大大减少进入下一段再磨再选的矿量。因此说齐大山选矿厂阶段磨选是合理的。从上述分析来看,阶段磨选适合分选鞍山地区的贫赤铁矿石。

4、结论

(1)鞍山地区3个贫赤铁矿选矿厂新工艺的生产实践表明,指标稳定,取得了良好的技术经济效果,为贫赤铁矿选矿找到了一条新的途径。尤其是齐大山选矿厂和东鞍山烧结厂的粗细分选工艺能有效地发挥重选和浮选工艺各自的优势,适应了重选和浮选作业对给矿粒度的不同要求,实现了窄级别入选的合理分选过程,有利于提高选矿的分选指标。

(2)齐大山选矿厂和东鞍山烧结厂改造后采用的立环强磁磁选机和扫中磁机经生产实践证明,其结构简单,工作可靠,操作方便,分选效率高。RA715捕收剂等药剂在几大选厂的成功应用,说明药剂具有良好的捕收剂及选择性,对于选别鞍山地区贫赤铁矿有很强的适应性。

(3)调军台选矿厂为了进一步提高分选效率,必须采取有力措施,降低磨矿产品-0.010mm级别的生成量以及提高该级别的金属回收率。

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