概述永磁脱水槽的操作与调整

作者来源:山川重工       发布时间: 2017-03-11 05:56
导读:永磁脱水槽的操作主要是调整上升水量和排矿浓度。为了使磁力脱水槽好的选分指标,必须使作用在磁性矿粒上的(磁力+重力)大于上升水流的作用力;而上升水流的作用力又必须大于

永磁脱水槽的操作主要是调整上升水量和排矿浓度。为了使磁力脱水槽好的选分指标,必须使作用在磁性矿粒上的(磁力+重力)大于上升水流的作用力;而上升水流的作用力又必须大于作用在非磁性矿粒上的机械力(重力等),因此,上升水量必须适当,上升水量太大时,磁性细矿粒容易进入脱水槽的溢流中,出现脱水槽溢流面翻花跑黑现象,增加金属流失;上升水量太小时,非磁性脉石会混入精矿中,降低了精矿品位。

当上升水量一定时,如果排矿口太大,会降低精矿排出浓度,精矿中易混入脉石和矿泥,而降低精矿质量。相反,如果排矿口太小,使上升水流速度增加,造成尾矿品位增高。为了使操作稳定,获得较好的选分指标,必须根据矿石性质,给矿量和选别作业的要求确定最适宜的上升水量和排矿口的大小,做到不堵“不放和不翻花”。

由此可见,调节磁力脱水槽上升水量,实质上就是调节尾矿层的厚度,控制尾矿品位、保证金属回收率;调节排矿口,主要是控制排矿浓度的大小,保证精矿质量。

磁力脱水槽往往用在磨矿后的第一段选别作业,以它脱除占总矿量70%~80%的尾矿。因此,脱水槽的操作好坏对选分指标有着十分重要的影响,所以必须为磁力脱水槽创造稳定的工作条件。入均匀给矿、细度合适、脱水槽各部分均处于正常状态(上升水流不堵、调整装置灵活、溢流堰水平、给矿筒居中放平不下沉等)。

在任何情况下,选分过程的操作调整都要做到:在保证精矿质量的基础上,尽量降低尾矿中的含铁量,充分发挥人的主观能动性,在长期的生产实践中,工人师傅积累了丰富的操作经验,对磁力脱水槽的操作提出了“二勤”和“二准”,努力提高产量。

“二勤”是勤检查、勤联系。勤检查就是在生产中经常观察原矿性质、磨矿细度、矿浆颜色、产品质量以及水压和设备等方面情况是否正常,及时发现问题,做到心中有数。勤联系就是上、下工序间要经常联系,互相交流情况,做到掌握工艺过程全局。

“二准”准确判断、准确调整。也就是在“二勤”的基础上,准确判断矿石性质及其他工艺因素的变化。功是前提,准是关键。发现问题,及时准确的调节工艺过程。

这里结合鞍钢烧结总厂磁选车间处理的矿石(天然磁铁矿和焙烧磁铁矿)介绍永磁脱水槽的生产操作经验。

该厂磁选车间采用两段连续磨矿选别流程,二次磨矿以后有一次磁力脱水槽、筒式磁选机和二次磁力脱水槽等三个选别作业。

处理未氧化的磁铁矿石:矿块呈青色,矿浆发白、磁性矿质量好掌握,尾矿品位也较低。在正常情况下,操作时尽量减少上升水,增加尾矿层深度,一次脱水槽的尾矿层深度(矿液面深度)控制在400~500mm,适当增加一次脱水槽的排矿口,使排矿浓度控制在25%~26%,二次脱水槽尾矿层深度控制在500~600mm。当选出的精矿颜色和光泽“黑亮”“青色”时,表明精矿质量较好。如精矿发黑不发亮,“发黏”时,表明精矿质量不好,就应当适量减小排矿口,以提高精矿质量。

处理半氧化磁铁矿石:矿块呈黄色,矿浆颜色发黄,磁性较弱,结晶粒度较细,含泥量大。这种矿石难磨,不好选,精矿质量和尾矿品位不好掌握。要选出合格精矿,一次磁力脱水槽在不翻花的情况下尽量加大上升水量,使尾矿层深度保持在100~150mm,如果还不满足要求,就应适当的减少给矿量和减小排矿口,使矿浓度在28%~30%。二次磁力脱水槽应尽量加大上升水量,随时调节排矿口大小,使之不出现翻花,排矿浓度控制在30%左右,以确保精矿品位。

处理焙烧磁铁矿石:矿块呈青黑色,而矿浆呈灰红色,磁性较弱,结晶粒度细,含泥量大,矿石疏松。这种矿石易磨不易选。另外磁团聚显著,在选分时呈絮状发漂、发黏,上升水量不能大,否则尾矿品位升高。同时应减小给矿量和排矿口,使一次磁力脱水槽的尾矿层的深度保持在150~200mm,二次脱水槽也尽量减少上升水量和减小排矿口,尾矿层的深度保持在300~400mm。根据情况还应适当的提高排矿浓度。

出理天然和焙烧混合磁铁矿石:鞍钢烧结总厂磁选车间经常处理天然和焙烧混合磁铁矿石,然后按具体的配比情况进行操作。一般是一次脱水槽要适当加大上升水量,尾矿层深度控制在200~300mm二次磁力脱水槽的上升水量应适当的减少,尾矿层的深度控制在400mm左右。

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